>机器人A148--》PLC——》机器人执行folgen124——》UP112 机器人A148--》PLC
OUT[SK_BASE_SL[1]+O_SK_M_Stdm]=($IN[SZ_BASE_MA[SKNr]+I_SZ_F_Kapp] OR $IN[SK_BASE_MA[SKNr]+I_SK_M_Stdm] OR B_SZ1_MAX_EK[1] OR B_SZ1_MAX_EK[2] OR B_SZ1_MAX_EK[3] OR B_SZ1_MAX_EK[4]); SZ1实现了最大的盖子寿命A148 ,B_SZ1_MAX_EK :最大偏差12 ,E801焊接控制器,E777焊钳提示 B_SZ1_MAX_EK[1]=(((MyCorrVal_EK*2)>EZ1_Z1_MAX_EK) OR $IN[SZ_BASE_MA[1]+I_SZ_F_Kapp] OR $IN[SK_BASE_MA[1]+I_SK_M_Stdm]) 机器人发出A148机器人最大电极帽请求:A148. FB251 焊接控制,得到A148后 #R_TRIG_SK_MAX(CLK := #xSK_MAX AND (NOT #Cfg.%X5 OR #ohneProz)); (/*eigener Prozess*/) 给到DB块中 #ST_PG.Anw_Wart_ex := #ST_PG.Anw_Wart_ex OR NOT #ST_PG.WartungAngew AND (#R_TRIG_AnwWartung.Q OR #R_TRIG_SK_MAX.Q AND NOT #Cfg.%X11 OR (#R_TRIG_GlobSk_Wartung.Q AND #xGlobSk_Wartung)); PLC——》机器人执行folgen124 FB200 机器人控制,读取DB块。
IF (#ST_PG.Anw_Wart_ex OR #R_TRIG_Anw_Wartung.Q) AND NOT #xAnwWartSperre THEN #xWartExAng := True; #xAnwWart := True; END_IF; #ST_PG.WartungAngew := #xAnwWart; #ST_PG.oRobProz := False; #InWartung := #ST_PG.InWartung; #WartAng := #ST_PG.WartungAngew; 发出去维修位置请求。
机器人执行folgen124——》UP112
执行换电极帽。
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