[西门子] 一次西门子PLC设备的改造经历——过程篇

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此文章出自于西门子工业支持中心技术论坛,作者:高山孤影

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本文涉及产品:西门子PLC S7-200,西门子LOGO!

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一个橡胶垫圈厂,为规范生产工艺,需要对现有的设备进行现场改造。

本来是打算在原来的西门子PLC程序中增加一部分程序来实现的,后来发现原有的PLC点位都占满了,于是买了几个西门子Logo!对现场设备进行改造。



改造的程序很简单,无非就是对生产的某些环节中的工艺时间进行完善,特别是每一对模具出来的时候,需要保持一段时间,禁止电葫芦起吊,到达工艺时间,绿灯亮起,提醒起吊。麻烦的是对现场的电葫芦进行改造,因为改造电葫芦属于高空作业,现场温度又高,很是费了一番工夫。



这是在作业过程中拍摄的俯瞰图。



这是设计的延时程序部分,I1、I2和I3、I4分别是左上、右下和左下、右上模具的检测开关。只要检测到每一组模具同时到位,就断开两个电葫芦的控制电源。因电葫芦的控制电源是AC36V的,经变压器变压所得。至于用于状态指示的指示灯,用继电器的触点实现即可。



这是经改造后增加的西门子LOGO!控制系统。设备运行了一段时间,发现老是影响原程序,接下来对此进行了一系列的排除,终于解决了问题。

因为干扰的排查内容较多,准备用两期来介绍,下一期是关于干扰故障的排除。



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