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AI浪潮下的计算机行业——从业者现状与未来展望
设备需求:当计数满足需求的前一个进行降速处理。
调试过程中发现伺服JOG触发过程中速度改写不能立即生效。需要暂停JOG后再重新JOG才生效。从而实现多段速运行满足设备需求。
源程序如下:

//辊轮伺服启停JOG控制

IF Auto THEN

IF Com.State.InitOK AND Com.Hdw.EMG  AND ST_C[2].AutoRunning AND NOT Shieled[2] THEN

IF ST_C[2].Date[0]

Axis[0].Cmd.Axis_JogFor_HMI:=ST_C[2].AutoStep[0]>=10 

AND ST_C[2].AutoStep[0]<1000 

AND ST_C[2].Date[0]

;

ELSIF ST_C[2].Date[0]>=ST_C[2].Date[11] AND Axis[0].Parm.JogVel>30 THEN

Axis[0].Cmd.Axis_JogFor_HMI:=FALSE

;

END_IF;

ELSE

Axis[0].Cmd.Axis_JogFor_HMI:=FALSE;

END_IF;

END_IF;


IF ST_C[2].Date[10]<10 THEN

ST_C[2].Date[10]:=50;

END_IF;

ST_C[2].Date[11]:=ST_C[2].Date[1]-1;

IF ST_C[2].Date[0]

Axis[0].Parm.JogVel:=DINT_TO_REAL(ST_C[2].Date[10]);

ELSE 

Axis[0].Parm.JogVel:=30;

END_IF;

经验证,已实现需求。

以上就是本篇的全部内容感谢大家的观看,谢谢!

 



          

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loveplc 2025-5-28 21:57:52 来自手机
关于 汇川MC_Jog指令变速 http://bbs.plcjs.com//forum.php?mod=viewthread&tid=508510&extra=
cyschina 2025-5-29 01:22:35
进来看一下…………
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